$ G9 |$ e3 H; b3 _神马股份帘子布公司QC小组的管理成果:降低帘子布跳线率 . ^) W" Z( f* l5 C# I6 E+ k u# n
' u: A) L' U2 l( r1 ^ 神马股份帘子布公司是全球最大的尼龙66工业丝、帘子布生产基地。“神马”牌尼龙66浸胶帘子布,是生产轿车轮胎、大型工程胎、飞机轮胎的优质骨架材料,公司产品远销欧美、东南亚……2012年9月公司接到BS墨西哥公司投诉:浸胶帘布在压延时有跳线现象。跳线是指白坯帘子布在浸胶过程中出现单根或多根经线起鼻或抽经S弯的现象。DH444浸胶帘布是BS全球公司向神马公司采购的尼龙66帘布的主要品种,BS欧洲、亚洲、美洲共有超过13家轮胎厂在使用。由此可见,降低跳线率刻不容缓,神马公司捻织三厂布机工艺QC小组降低帘子布跳线率为攻关课题。
; G8 B' H& o5 P$ K+ J ◆设定目标:据统计,2012年3月~2013年2月跳线率月均0.6%。经研究分析,公司将目标设定为帘子布跳线率≤0.2%。
, c! ?7 J/ {3 ]* `! A1 P6 I) M' y4 p ◆可行性分析:2012年公司帘子布月均跳线率为0.6%,其中标示线处帘线跳线占77.83%,经过计算,只要解决标示线处帘线跳线的87%,就能将跳线率控制在月均0.19%。 - j# O8 q( D- W/ {* q" @
◆要因分析:小组针对标示线处经线跳线,运用头脑风暴法进行了原因分析。分析出末端因素:操作方法不当、上架工未按工艺要求上架、标示线处经线丝道穿错、织制工艺造成标示线处经线织制张力小、浸胶时布头布尾处标示线经线抽经、原料物性不达标、温湿度影响产品的强力和定伸等。 + f! r- i7 ^8 `1 V% D/ L. d4 {4 l
根据找到的末端因素,QC小组讨论后制定了要因核实计划表,通过现场检查、现场跟踪、取样检测、查看记录等方法对以上末端因素的核实,判定要因为织制工艺造成标示线处经线织制张力小、浸胶时布头布尾处标示线经线抽经。 : J/ q" o" o& y4 A: Z8 `5 j! _
◆对策实施: 小组制定了对策评价选择表。针对经线织制张力小,小组提出稳定标示线处经线的织制张力、改变标示线处的织物组织结构、增大标示线处帘线的织制张力等措施;针对标示线经线抽经,小组对布头布尾标示线缝合加固、增加机头布纬密、增加白坯布纬密等措施。通过对各项措施的有效性、可行性、经济性、可靠性、时间性进行评估,小组最终确定稳定标示线处经线的织制张力、增大标示线处帘线的织制张力、对布头、布尾标示线缝合加固、增加白坯布纬密等4项实施对策。 - H- n# J; J4 d/ d5 e1 c; W
经反复试验,小组制定启用张力均衡罗拉使标示线处张力均匀稳定、在标示线筒子处加装牛皮垫片、尝试使用U型张力杆进行加张、对布头布尾标示线缝合加固等具体实施步骤和措施。实施对策后,BS含标示线品种帘子布跳线率逐月下降,月均跳线率由原来的0.6%降低至0.14%。在活动各环节中,正确执行了已经纳入新标准的有效措施,并且效果维持良好。 0 m8 [& n7 x8 J* q" f9 I. \
◆产生效益: 通过此次活动,有效降低了标示线坯布跳线率,最大限度地满足了国际高端用户较高的质量要求,提升了公司产品形象。 小组成员的团队精神、质量意识、个人能力及QC工具的运用等均得到了很大提高,更为今后继续开展活动积累了丰富的经验。. @0 ?# E" W' S! T* p6 l- I3 F
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