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烧毛机维修保养 2 \( X% B! K* [0 B
能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。' t7 Y, A) |0 k
# k% M# A8 d! Z" j2 {5 R一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。
0 W- @+ i6 g: U/ K4 S' X (2)能拆装与清洁燃气火口。
- W9 \0 q% D( R0 v9 A% T; D9 v (3)能排除常见机械与操作故障。2 \) q+ t* d9 w) G) e0 q9 g, a
% @# V& n8 @- v S0 C2 s二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。
, A0 }& o* h# y* y5 Xa.开车点火时点不着火) C" f( ^' d3 j# h3 c7 |
造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。
. X) a9 ]" v! _/ o排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。$ E* p5 j: [& e0 T0 a8 i: p' e3 B3 M7 k
ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。, L/ j$ `& \- J0 l7 s( S
b.烧毛机布速突然慢下来
0 B% ]" S+ B' X. J. f' |7 U& ]% l造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。$ J0 P6 f( p8 _
ⅱ轧车主电机传动故障。
: `' k( ^1 U- G2 R# d& v7 `/ U! u排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。, ]- ^2 z9 f: q* e9 ?- i
ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。
3 Z1 y1 x% f1 h7 N; v( x% Dc.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。
4 Q& Z' V2 q2 _. c8 ~4 y7 W) w! O造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。
$ Q" f9 z/ A, g0 k7 ~- C% m排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。
( E" ?/ Z" f C( n/ l8 ed.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。
8 i9 |* A5 @# I: y9 j$ A ~* R排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。1 M2 _% g. u x* P6 e6 L
e.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。$ ?1 K( ~) S+ j9 w$ ?# B9 K
造成原因:ⅰ汽油气化温度低。0 h$ j- d% N7 j# k
ⅱ汽化气输送管保温性差。 {+ n4 x* ~# k1 O
ⅲ助燃空气温度低。! |0 p# D/ m$ i9 W# |) V" F- n; b
ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。
. l5 L6 R+ J( r2 A2 f o7 y" u$ x e排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。
$ O" b* j% h$ c' W) ef.点火时爆炸燃烧
/ M+ h# v" m) |2 a# I+ T造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。
9 ~2 b1 M2 ^9 U" a( e4 U3 O# R% k+ }排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!
9 G7 w6 J) {8 h: y- pg.织物烧毛过度8 S# e7 f5 R% _" i) G# J! ~* k
造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。
: A/ @! W0 q% K9 q; a% b' s排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。1 O: V$ t$ B8 a ?: F0 g" d# V
ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。% a* h! ]- w# k
ⅲ提高织物运行速度。 m+ k4 B6 e, u5 y* l
h.烧毛条花
% ~; R( [, ?0 j) k; g5 Y+ R造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。/ p; i- e5 F$ N/ E% Q" ~
ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。
% A/ }7 V! {& R$ V排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。6 S2 {, Z7 M* M+ y3 k
ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。; i2 t2 |. H; x$ }5 d
i.烧毛不净与左右不一
; k+ k. x: `5 ]6 u# ~造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。: @1 d$ z; b: z, V* N3 w" A
ⅱ布速过快,左右偏移。
* B8 W: m& c# i a9 x+ P ⅲ织物与热板接触面过小。/ X6 J$ Z& Z5 W' _3 }
排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。
, M+ I: H8 M. F. K1 i4 w ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。
/ ?( u) i- k: e: w" k ⅲ增大织物与热板的接触面。
1 z+ m$ S: F% R6 M/ wj.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。: ^$ F, ?4 o- E. W
改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。
. D1 l1 K1 N5 S+ b+ u1 h该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。 |