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[整理机电设备] 烧毛机维修保养

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发表于 2014-3-22 12:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧毛机维修保养
* ~" Z5 X8 C9 y1 ]! r
能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。, D# b" _" D; F7 J8 L

. ?0 M# i3 J3 i$ ^& \5 ~一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。- r) i' v. B) I7 Y
             (2)能拆装与清洁燃气火口。
, q% L/ s2 a) m             (3)能排除常见机械与操作故障。
# T* o, m( `, M- A4 \* p: V$ I/ q : {  U2 g# L/ @  e" |8 `# {! W4 i' Y
二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。- N/ M- o8 e/ }3 K  A
a.开车点火时点不着火6 o6 h! Z0 F# Z( F. \, b
造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。
1 V" U" Y, f8 L$ x排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。
, P. `6 X  Z# f1 l4 t2 ^0 I          ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。
" z7 a; `" z0 m6 O% L" m6 L    b.烧毛机布速突然慢下来
- g3 _3 a; D% f1 c$ F4 Z造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。
. h# L+ W1 |5 f* ~! I- Nⅱ轧车主电机传动故障。- i; W: X* D) Q
排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。! q. u! r( H, t( g
              ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。  |9 E/ z- u3 A* M
c.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。0 n0 L0 n$ n' d* I4 [
造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。
0 m) _- _' e! C. \$ }' Z  g排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。
; M- p- A1 y7 t/ \0 J& H. Bd.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。/ F) d" p' r+ @
排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。! \# A: K: |& f& n
e.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。4 j( J- j8 y  v0 e
造成原因:ⅰ汽油气化温度低。% D5 o1 S2 P5 Y1 C
          ⅱ汽化气输送管保温性差。
( T5 K+ a' d& V- v& n          ⅲ助燃空气温度低。
. _8 X3 @) p  R2 P          ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。! M4 d5 [4 }6 A4 t# W
排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。
% E) j. P) X( P8 c+ N' |. e& W# A, m/ h  pf.点火时爆炸燃烧
: N. Q& b/ @1 j# Y' o( f. X+ C造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。6 s& [, M" I* ?" ~
排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!
( y3 b$ R  X1 w' t# w" w- @" s7 lg.织物烧毛过度
5 s7 w& N& T3 k8 j造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。3 t. r4 w+ W% R; ^
排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。$ i- i7 X8 l+ J0 V3 n3 ]& r
                  ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。6 m+ }: ~% f7 \+ _) ~4 ]
                  ⅲ提高织物运行速度。; t  r: A. W2 d( y, M
h.毛条花4 G, i2 d' b! z$ e
造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。1 D* R$ E) q! g4 a; y! f
                  ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。0 u/ {: g  X5 c- C/ h- D
排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。
1 G9 h' `5 V" r  v, Q( y                  ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。: G3 [* `. N7 d0 {
i.烧毛不净与左右不一0 I4 x% r- n; G/ Y0 T  B. j
造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。# J5 w: f* u# V3 e# ]
                  ⅱ布速过快,左右偏移。
) a* ]' m& O- u& U7 m                  ⅲ织物与热板接触面过小。, b5 x; x: X$ B. ~- i% ?
排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。; j- s0 G" k# _2 P! ]
                  ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。; h+ T4 H4 g+ k( C
                  ⅲ增大织物与热板的接触面。
2 C/ O. F# R' G3 g0 S1 w' {j.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。
. W5 |7 [2 ^9 v$ F改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。1 k6 l1 S+ f/ d3 p4 L
]$VNY5M2_[`NAXQI_85DD$K.jpg
该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。
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