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烧毛机维修保养
+ \# L4 e. V+ W1 o% D能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。7 f1 b% _% x. v) n; D" i+ [
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一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。
1 z) \) Y+ y) ^ (2)能拆装与清洁燃气火口。
7 ?# f1 m1 J! a& A (3)能排除常见机械与操作故障。' w. b) y% T: [2 d. V) m# x
: U; b& O) v/ |% B) _) t: {二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。! ?( g4 Q% u& ^8 |
a.开车点火时点不着火7 G% M% M" e! |" n
造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。
/ _, a) T0 W3 }4 B排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。
4 d& h3 M% x2 ^* p# |' O ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。3 z% s8 }! N, f
b.烧毛机布速突然慢下来. R* H+ O9 D {, b: E7 O
造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。
+ F. S; ~3 d j2 ^! hⅱ轧车主电机传动故障。7 B1 d! o5 v$ U! C5 T4 {# \9 T
排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。
! |2 W$ p! B( r p& y+ I: Z+ K ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。" l+ H8 y3 o- d8 W
c.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。' O* q$ z9 [ @8 e2 `. o3 V
造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。
7 k. E" H. N$ x m8 ^" U. ]$ g排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。
! j# X+ q" T( |+ @2 A) g2 S- md.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。
3 @! ?, r$ M7 p( B6 y$ s排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。# A2 [- K i: R/ B# l4 x
e.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。" V8 K7 v. y" e, S4 \4 h$ C y
造成原因:ⅰ汽油气化温度低。
H& D/ d, h: ~ ⅱ汽化气输送管保温性差。: o5 B& }, m( X
ⅲ助燃空气温度低。
, R( d s7 \( Y0 u: Y9 ^* ^# z ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。
9 g# T; K( [7 R5 m0 ~ F排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。
5 ` j) u4 [1 [- D/ P% w% nf.点火时爆炸燃烧, Z( Q2 m @& X9 y
造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。
3 B7 b" b' E7 J/ Y排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!2 j7 h* i) Y8 R. A8 @
g.织物烧毛过度
( z& V$ O5 ]) T; J1 t. O7 } a造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。
% H* x+ M% J& d! c1 m5 b! L排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。$ E* Z, U: V# T: @3 ?% ]/ z
ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。
p- `: `9 K' O6 t ⅲ提高织物运行速度。
1 M( u; a5 ~1 a6 Y( \+ Yh.烧毛条花
7 `& W) ^) N$ W& V* B3 H9 E- m造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。0 V, {) d8 s7 r6 w7 v! O
ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。
/ G- a& W0 v3 D2 G排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。 q2 [6 T; V, U* ?& W
ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。
6 N& m- Q' Y" T& o3 i% c7 ^7 Di.烧毛不净与左右不一
$ G: S: `# J& P* q. R2 S造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。
& B+ a' N! w7 Z( }. R ⅱ布速过快,左右偏移。) @2 l0 ?4 i/ @2 b- `' u; [
ⅲ织物与热板接触面过小。
, C2 L( F8 O Q$ V; U排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。 Z: L" t! P# b% \
ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。: \7 N8 z$ L1 n% [* @
ⅲ增大织物与热板的接触面。9 E8 g$ M0 Z$ t5 A
j.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。0 ^- t* h1 Q! C3 Y6 h8 j
改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。
1 F4 ]7 Q1 N7 X% z该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。 |