烧毛机维修保养
v8 k4 K! m6 L0 h) S能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。
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一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。
9 e' a, R0 V1 Z7 g (2)能拆装与清洁燃气火口。, Z1 e$ |- l+ J0 {
(3)能排除常见机械与操作故障。' H0 |/ s' t% j+ Q" g
/ i3 N# `, g* U" \. P* u' B5 M2 v二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。
: m8 B8 L! B" h" G0 g0 f$ na.开车点火时点不着火
& X( }( t" x* d9 ]: G7 A; U1 L# m造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。3 _# q3 |7 \1 P3 u% P
排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。. t' `& g! _) p+ E* `
ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。8 l$ x3 o* v- [* G3 _" o1 A1 F5 O
b.烧毛机布速突然慢下来
; d8 s* A8 R% o; O/ C& [6 V% z4 l造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。) \. B, d9 u# Q3 x7 k' A
ⅱ轧车主电机传动故障。
9 Z+ ?! f- B* b) `! ^排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。7 `4 v; P4 n2 o5 i& o
ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。5 I+ @. z& @$ v5 \0 O. L1 r
c.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。
4 ?$ B) |5 Q( d造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。" }: G/ m' X/ ?. e3 G
排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。3 Q; T0 E& u3 }. {$ L' p5 {) [
d.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。
0 e6 E3 t) d$ I% ]7 ^( A排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。
# N- I' n. Z! `, r6 Ce.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。
' z" C9 j: y! C* e" J造成原因:ⅰ汽油气化温度低。
# H& o( }- j4 z: R ⅱ汽化气输送管保温性差。; Y% \$ Y8 ~6 r# x& y& u
ⅲ助燃空气温度低。% j( y- ?" E! T8 s
ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。8 L- _0 B& {0 {, `" e6 i2 Q( N4 B
排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。
# X0 O I. g* t3 P& gf.点火时爆炸燃烧& H4 Y! K4 i0 d1 z, I/ b
造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。
6 J& E% A9 r6 w8 O8 P k/ S排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!
7 x* B' G4 }/ V; p& ~3 lg.织物烧毛过度
# m3 J* m; I% J造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。: B4 ^" p" w& L! \( n1 A# i
排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。$ o ?5 I. i6 S- c6 k
ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。* U: H1 U2 z+ C0 ~: |2 ~
ⅲ提高织物运行速度。* H: W- e# x) }
h.烧毛条花
& r: ?' c7 W/ ~$ A* w4 u1 Y) D Z* U造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。, u# d% D- r* S6 {
ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。
; N U6 e" o% R' K2 a4 g+ B排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。- ^, ], T* g1 o+ }
ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。: Z D" Z) h) X. q8 s
i.烧毛不净与左右不一
) @' _2 W5 J2 ?, r造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。
& Y7 _- s$ ^8 X. |$ q) d- z. d, a: I0 L8 O ⅱ布速过快,左右偏移。
z2 l, F5 C' ~- F5 r ⅲ织物与热板接触面过小。
{7 E. S2 |$ i6 E! i+ k排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。7 \* {5 ^& T- Q! [9 o( I
ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。4 f# v/ i7 u( H( M+ x. m# u6 m
ⅲ增大织物与热板的接触面。1 J% n0 y* F" Y% Y$ O% J# Z+ ?9 ^
j.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。: ~ S T! Z/ Q2 y% `. F6 F; |2 I
改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。+ ?: l$ n) Q8 u0 c- j5 I. o
该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。 |