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烧毛机维修保养
, S# t+ l1 b2 O$ ~0 M能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。& t: ]7 ~4 m6 U: Z, O
5 A- L4 i& ^$ y一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。8 D( e- d5 h2 F F+ }6 |
(2)能拆装与清洁燃气火口。
. h0 ]' s- u( T2 ~8 S7 D) ~ (3)能排除常见机械与操作故障。
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二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。
) {+ O5 t7 K, @a.开车点火时点不着火% b7 S, v0 e1 @1 ^
造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。% C( A0 X% `& k+ ~0 d, S, U
排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。
% o$ F; e4 g* j. k9 r% A ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。$ Z$ Q$ ?; m8 w x
b.烧毛机布速突然慢下来
2 s4 A, ~) t( b B9 P2 h' K' @5 }造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。
' ]6 g9 D7 ^. Y& H7 y, _ⅱ轧车主电机传动故障。* Y+ X" i' h, F- q. v* A
排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。
+ B6 N5 A" U+ j8 P7 v" ? ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。/ j3 L# W5 V2 K; Y6 E
c.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。
) E: o/ S8 c9 l1 A, | i造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。( F$ E5 ] s. V7 F
排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。& g" M" \3 c; k7 U1 n( q8 {
d.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。, k$ t' S( D3 p$ I$ j% F
排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。
# b) \9 Y1 u8 [* M( ze.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。
, f) S: ~( G7 ~, Q造成原因:ⅰ汽油气化温度低。. E/ p. M8 ]. a) ]1 D( ~# D
ⅱ汽化气输送管保温性差。8 n, G- y; r o% k
ⅲ助燃空气温度低。3 n% K: }/ ^7 G6 B* Z, i% a8 A
ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。. T; s1 k% z: _) e1 {
排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。" n+ Z1 C0 E. O! R4 G0 v: B6 v
f.点火时爆炸燃烧
2 J- h" b+ w @9 ^造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。! }# R* e t$ E" }* C
排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!
3 y$ C2 h2 a' F- M' i' `g.织物烧毛过度
, K9 s8 G. E$ S; J( |# R造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。5 ?# I8 ]2 `. y; Z) }$ ~
排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。2 h5 T2 e/ r6 B9 s; [% ]
ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。- Y" c- r$ n6 l5 \0 ?& l/ u! X
ⅲ提高织物运行速度。
+ G% Z/ t1 T4 i. [1 Rh.烧毛条花' }2 k# V. u( t
造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。
! R+ b" F/ s7 V ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。
k f' ^: x+ B4 \9 Q排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。
7 A1 E% |2 a; i7 r$ U2 g* v ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。
/ C( k! Z2 ]9 M0 di.烧毛不净与左右不一3 w$ G5 Q7 W0 _( U. P
造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。
2 `: u" K: F7 r+ ` ⅱ布速过快,左右偏移。$ h7 c$ e- ~3 m4 ^
ⅲ织物与热板接触面过小。
4 X6 T9 w* S! J# P# H. p排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。
9 v' t5 z' T! x& ^3 P8 ` ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。6 P5 m& N# E5 ]( ^
ⅲ增大织物与热板的接触面。- w+ ?) N6 H) C( Q- m$ j4 N# f3 O. O+ F
j.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。* |. f% e C; i2 G
改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。: m! Z2 O# n b$ u# K
该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。 |