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[整理机电设备] 烧毛机维修保养

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发表于 2014-3-22 12:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧毛机维修保养

  T- D+ C) g0 s" x7 P能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。
, H, T! S3 |/ @: c7 |9 `% J
5 P/ e* e5 B* p1 I3 N一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。  b4 S# L' y; r& G2 A  }& M8 W
             (2)能拆装与清洁燃气火口。4 Z) B2 @$ H0 o9 b1 m
             (3)能排除常见机械与操作故障。
  e& z7 W$ j4 v) S' `# ~- g0 q* a   b; H2 x' S2 U9 a
二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。$ [5 m* C) P4 y; K/ u
a.开车点火时点不着火
9 u) a3 _7 m( S/ }/ _造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。; g! o  A4 s/ u9 }0 r1 k& c/ v. Y
排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。
; h( V* E9 X% I5 Q          ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。5 D% t/ N4 O* B/ r" k
    b.烧毛机布速突然慢下来& o. F- s/ v1 Y% {) K+ `5 F9 t
造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。
9 }( K. }' s/ J# bⅱ轧车主电机传动故障。
, Q3 k! Q0 O* a" I% R2 c排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。
  h% N2 N6 |; x5 ]$ Y( y              ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。
8 Q6 h, C' Q, k3 h- Kc.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。" ^  D( l5 r8 L& {- V7 j
造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。
6 b2 W0 X, N. Y* ]) ~  l, ~' {排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。$ ?5 b: I! m5 X: w# P6 n4 U8 ]" ?
d.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。
4 y: F0 X# b) u! y  {排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。& c* b- w$ I+ S0 t/ L8 P' d" K
e.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。( `6 E9 u% a7 H
造成原因:ⅰ汽油气化温度低。* F8 {) f4 U( }/ E% P
          ⅱ汽化气输送管保温性差。" K" k6 l& e' W& u5 d- H& L
          ⅲ助燃空气温度低。4 N( a6 U1 b' u; H9 o) L7 j
          ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。, f* o" s$ M  ]  ~
排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。* N. w' e  e7 t3 B
f.点火时爆炸燃烧
& l" ]/ ?0 U0 B( F  G造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。+ h% z: B5 b0 N2 J; S9 B% L
排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!
+ V7 T. P/ _' |: i. Hg.织物烧毛过度& P& \6 O! O& M  v) ^. Q- q
造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。5 Y$ J/ N& U3 a9 }9 b
排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。
( h  b: i+ G* h0 X! S( L                  ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。4 Y, d' W- \$ H6 Q- z) Y
                  ⅲ提高织物运行速度。
2 U9 e+ L6 w& U( _$ sh.毛条花
- v, e' A4 _7 Y3 i' U- A造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。
) M( V& _& k! @. m3 R" ^                  ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。
- g# b* `. X# J" {: l3 d7 Y排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。
8 ~9 m6 q7 V- C2 j# `9 y* j                  ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。( T+ L# ^+ g8 s, R4 d: P
i.烧毛不净与左右不一
7 c. I# `' ^" Q  I( ]% d造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。
4 B! R# ~8 T- C0 P0 s; h8 F& v                  ⅱ布速过快,左右偏移。
/ E3 F1 o+ h0 O6 O                  ⅲ织物与热板接触面过小。
1 A; T, Q% b: z0 F! Z排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。' B7 Y- V. ?" ]: p" O* j; g, u
                  ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。
- _4 r, e3 Z2 J: E6 Y1 ~                  ⅲ增大织物与热板的接触面。
6 s% v7 v; L0 J1 I! o2 }: X7 W% Wj.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。
6 a, {( l) m  e1 B8 |9 q) S改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。5 K. G8 d# q$ {; Q  y5 h
]$VNY5M2_[`NAXQI_85DD$K.jpg
该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。
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