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烧毛机维修保养
* I5 R, G; s6 E- b3 k5 S能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。$ n; N$ W: \/ ~
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一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。
. T/ c! q) s5 T2 n (2)能拆装与清洁燃气火口。- k" z4 E* m8 _2 T
(3)能排除常见机械与操作故障。
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二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。 R8 M. R# z! w: n$ t4 n( q
a.开车点火时点不着火3 h" W9 Y" g" v3 i. {" Z$ `
造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。1 p9 ^# c) d$ O _
排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。) W0 H5 Z/ G0 i8 c+ e( V+ b
ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。 v9 j# _4 M; `" z4 E5 \
b.烧毛机布速突然慢下来
. S2 d5 r# j7 w, S2 a# Q, y造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。
1 { |- j; ?+ G. tⅱ轧车主电机传动故障。
8 k: ]/ M: c5 |8 Y. Y排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。
# H, z, Z+ x8 Z) f, J4 @+ U1 P+ L ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。
; B# l0 _$ ~+ i& q$ U8 ~c.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。
$ l5 u2 b: U( ~造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。
* Y9 Q% n6 `0 f ~6 ]排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。
4 B% |8 T+ P5 ?( B$ v5 x' |d.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。' a2 Q) x3 C/ Y) s
排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。" ^' }# I4 x1 `& k; ], U; J7 Y
e.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。/ Z, v( K8 j0 P8 `" p- ~+ Q
造成原因:ⅰ汽油气化温度低。
8 b5 B1 T; a# S3 O5 C h7 t( W" b ⅱ汽化气输送管保温性差。
9 E1 p6 o/ _6 d, A5 j ⅲ助燃空气温度低。
$ \1 `/ W1 w1 S+ l0 U ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。" M0 _2 j v8 |
排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。8 ]' o! Q: ~; J
f.点火时爆炸燃烧) H& v; ~; x/ `, K1 _3 ~
造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。; l. j4 @0 k/ q0 Q& H E
排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!9 w! h* i% H; ^' ^" o! e# W' g
g.织物烧毛过度
# g: W, ]5 F, K造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。
3 u [+ }. q" h: T4 P" |排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。5 K4 Z- F# ~: |& o% G C
ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。* h& S" v* m+ | {
ⅲ提高织物运行速度。, }2 r4 C0 X: v; h% u7 g2 y
h.烧毛条花
: k# ~8 X) t* `6 i% X/ N1 i* @造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。& `7 z# S+ B( ?, K4 z) C
ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。2 q. C1 h5 E$ B/ n6 r
排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。
$ x. B: P9 P K! V+ J. ] ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。* H0 ^# L. t$ O; @2 Z8 p2 @
i.烧毛不净与左右不一
E! J$ T) r) J7 [造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。8 `3 ]9 v! n9 v. d% G7 j$ I
ⅱ布速过快,左右偏移。+ w& @8 w9 E: T- v
ⅲ织物与热板接触面过小。8 T. @# [: Q: S
排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。' g4 J- M% @: Q$ N& A+ t! ]. V1 l2 C6 R' q
ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。
5 m6 ^2 v4 G* t; p6 T ⅲ增大织物与热板的接触面。& a: V8 ^8 y8 [
j.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。6 w1 z& M/ d2 l* R9 w. ~5 ^2 s1 Y
改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。
7 D3 ]6 t* d. [$ f6 I: \2 F该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。 |