烧毛机维修保养
" o. V, y$ P& U/ z能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。, @3 A, L% h# n" q# ?) x9 ^
, l0 H" S# O$ L6 X* ^8 D4 i2 | |一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。
5 k% K! W1 O* W6 i0 M/ F- ~ (2)能拆装与清洁燃气火口。% ~: g: d5 G, r; K( i
(3)能排除常见机械与操作故障。
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二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。 c5 t2 ^ j# g; U: {/ Y) w0 n# @
a.开车点火时点不着火% J. w: g5 S7 t7 ` U: E1 {7 o
造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。: Y5 S- Y7 g3 E# S
排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。
: e O6 W/ v4 V# j2 X+ @; H ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。5 U% h& j I; k" c( q/ u3 v
b.烧毛机布速突然慢下来+ M1 d+ E, _* J Z# r4 U
造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。, ?+ e6 ] t/ h6 `
ⅱ轧车主电机传动故障。3 W# a' v+ F' i
排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。
3 k \7 i0 m. {7 }5 i ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。, I, u, W7 U. J0 `5 {
c.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。
" O: U" r! h8 L4 B# V) n造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。
6 w# `8 ^1 [2 p/ _排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。
1 p" P; k- t/ g9 Zd.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。
# C' \/ r- g* g排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。- K% c2 L7 v7 Q; H4 T+ p
e.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。
' b) ~& y( Z: B% @造成原因:ⅰ汽油气化温度低。
( q7 s- h) ^0 u5 s! j2 b# G0 n ⅱ汽化气输送管保温性差。
Y8 o0 w! l2 j! `5 r$ c5 P ⅲ助燃空气温度低。3 K5 q6 K6 c7 i2 f
ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。7 c9 r6 R7 g) f
排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。
; C' g @; E# j9 C5 r/ kf.点火时爆炸燃烧
' J+ N9 W8 [# f& F: O. r造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。' R! d% j8 G" x
排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!
% M4 f8 ^3 Z1 Q' n w& x& ig.织物烧毛过度
5 M/ d* [; x/ n造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。
$ [; w) m4 f3 q排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。
$ j8 p- C) s+ p ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。6 j( _ o; b4 o9 T' ^2 ^
ⅲ提高织物运行速度。
# B1 y" X& V! ^3 xh.烧毛条花
/ z' A( j3 w7 v: ^% E6 Q造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。3 r% V7 p8 z* F/ P$ D
ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。6 y/ S8 O8 C' L8 R+ n5 y
排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。" M8 a* g5 j$ d3 ]& h. |
ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。
2 ?5 x; z( D1 @0 x: I* bi.烧毛不净与左右不一5 [: F6 o6 E+ a( d' v' M
造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。
6 G9 {4 [" T" O0 Q/ [' z! q$ Z ⅱ布速过快,左右偏移。
Y7 s9 G8 A. \: q0 s( |4 b1 f ⅲ织物与热板接触面过小。/ `' w& N8 J; T/ n Y
排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。0 x9 H* W$ V2 X; @
ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。
/ t) O5 Q) X& ~7 K& f: d ⅲ增大织物与热板的接触面。" g8 ]9 _: m: ~
j.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。
: l7 e; ~8 E, D5 a7 P改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。- K( m3 \3 O7 }6 D
该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。 |