烧毛机维修保养 3 a5 C7 ], S: `+ O) x [6 y
能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。
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一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。: {; N. t& e8 p: P' n9 o# @4 G8 O
(2)能拆装与清洁燃气火口。
, I9 Z: {8 A" ]2 l( _4 D (3)能排除常见机械与操作故障。) b% X z6 c: W6 ~4 U- i$ |
( i; v2 C7 l- n {7 w+ Q二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。0 O# [! V' p* c$ T9 Z
a.开车点火时点不着火
' f- A2 `. E8 e5 l! {1 b+ T造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。
; j$ H; g, {: L排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。8 }4 A% y0 b0 I, r/ t/ d1 @. q
ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。6 m: e, r/ t# p z- P9 T
b.烧毛机布速突然慢下来 d4 ^: g2 Y) Z) t' O
造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。' g+ x: H" o$ A) O: f/ h
ⅱ轧车主电机传动故障。
& ], G7 |0 e2 A, a7 A: _排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。
1 z4 w' A+ L' y2 ` ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。
: ~7 P- Z! ?8 n8 Z- Oc.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。
: n& \" q) Z* `6 b7 x" r$ g& h造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。9 K) s. |5 h& Q
排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。% P! E3 k* Z; u" l6 }: _
d.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。
6 D2 s' ?: N' `! c/ g+ R: Y5 U( X排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。( Y) a1 _) v D6 ^5 Z) n3 B
e.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。$ Q$ P( M8 U8 d" I' B4 {9 U: j* ]
造成原因:ⅰ汽油气化温度低。4 ~ y+ ~, S& j9 s& l4 l. {3 I2 ?
ⅱ汽化气输送管保温性差。( v) o; `; Q3 ?( C6 \) f' c" T1 w- L
ⅲ助燃空气温度低。
, k" l4 d' d4 A1 t# U ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。. N7 K, i5 ` ^9 N& O2 n. z t
排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。: v' D: |& ]: f# w0 r) M, c
f.点火时爆炸燃烧$ [9 z) ~7 H2 Q9 t8 A* M, B Y
造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。. P7 L: ~; p: T. a
排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!
( Q- g. `$ S5 T6 Xg.织物烧毛过度
8 c: }, W! O' ]" K9 L5 ~4 _造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。6 c7 P9 K6 o% `/ q
排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。
) U1 i) x1 H U ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。
; u1 ]2 Q. w$ Q ⅲ提高织物运行速度。" M" Y3 Z5 Z* Z+ K# \" V
h.烧毛条花. }5 ]0 l- P) ]/ A
造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。
0 o4 W; W. H1 w1 |7 @ ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。9 N0 s" T( e4 P( k
排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。
8 T, O3 j4 p9 n j- A ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。
! h6 F9 C) N( @& r' K/ B' Ji.烧毛不净与左右不一% S$ Y; u4 z/ t# j
造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。
4 p+ v- g8 Y2 Z6 j8 K ⅱ布速过快,左右偏移。
: v) E/ q: {- h4 i- G ⅲ织物与热板接触面过小。1 F, V Q5 A) r8 E: k
排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。0 y1 i: c* K+ H; t
ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。/ s9 m# P0 e1 S" `# _) t1 o1 U
ⅲ增大织物与热板的接触面。
' W" ~' \( P" `) `) J2 Ej.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。
& s: x" `9 k2 D/ d+ J改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。. d y2 n0 d( u5 G
该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。 |