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烧毛机维修保养 E7 B% `2 t. t1 t9 M$ e+ S1 D
能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。5 R8 t& P2 q% u4 K" v: e! O
+ w, l+ H; g0 K! d! j5 h一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。* i+ ~8 ?$ g. c6 j- _
(2)能拆装与清洁燃气火口。7 w7 ]) Z1 i; d
(3)能排除常见机械与操作故障。, C( r" }: A" l7 Y0 Y0 n- F7 k
8 D6 W& V& a3 W, }: A二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。( J# Z8 C, v& e2 A. u1 U
a.开车点火时点不着火
8 d8 s) R" N1 X" }2 t* N造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。
: V4 Y* v" F7 U, S8 x: b I排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。0 ?6 H( J( q0 V
ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。
, |* L9 ^5 \* o. S0 a! V% N, B b.烧毛机布速突然慢下来
7 h4 a- w+ w3 Z造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。5 M0 L0 |5 S8 j0 s' o. M% e+ ]7 b
ⅱ轧车主电机传动故障。
3 o. y `8 d, N) Z! S2 D* E排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。: ]5 T( c+ O- P( a8 R; d" P& n' X0 q
ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。4 M( a( g9 Q1 g, _. s1 G/ L
c.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。
4 Q& G7 e0 g' _$ K+ f" z9 h' @% B8 U造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。( t# _0 x9 s; h: h/ u x! o
排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。5 S. g/ \ V' }7 z
d.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。
0 t) }# R0 N! T5 U排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。2 O6 s; ]$ b$ d/ q9 k& F
e.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。
3 ~ }1 ~/ `2 Z; B6 d/ }' ^) s造成原因:ⅰ汽油气化温度低。
`" k# d. y) Q- z8 z ⅱ汽化气输送管保温性差。
! A. k: v$ W( Z6 `3 G ⅲ助燃空气温度低。
% i, ]3 ?+ p1 @/ ]- ]- z ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。& \) I7 }. { W% S j( n
排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。
8 N/ E# |' H, |. _f.点火时爆炸燃烧
2 x4 j3 x2 D& N3 a+ A! J造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。
! L4 f6 u: X2 H, ~) j排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!( q1 O7 b7 y0 f
g.织物烧毛过度; G& P: E( r4 {; h% G0 ~+ L& v
造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。
, L' P8 k( a* c0 G排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。
& \) z- G# l, i4 w4 Q2 _9 R+ V ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。
* N5 y4 U8 `# T4 @: }, G: j+ Q ⅲ提高织物运行速度。8 @6 }/ v+ ^: J1 Q. f
h.烧毛条花
4 S' J" ]& w/ X2 M造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。% e- I$ ~, n9 |! U% Y
ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。
6 o- a5 ~' S# {1 W# F" \, p排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。
" S5 N9 H; R$ z+ L$ g; { ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。0 s* f" Z$ l" e( ]
i.烧毛不净与左右不一
3 A, t7 Q7 C# O9 i4 H! E& M0 t造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。0 X+ ]' P3 u5 Q1 T& f* F
ⅱ布速过快,左右偏移。, z, _( c2 _ J, k6 C# e6 P
ⅲ织物与热板接触面过小。. Z' @2 ]" w0 P3 E
排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。
) D1 w! [: O# K5 P0 Y ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。
8 J5 \' N# D/ \" q% T ⅲ增大织物与热板的接触面。
" y$ C2 n3 [3 c' o; k) H! }' X! Lj.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。4 b& ~$ g% U) W) J
改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。* v& Z5 C* g$ r+ C1 h1 U: t" f
该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。 |