烧毛机维修保养
+ [/ G: G" K4 k W能判断火口的使用程度,并能拆装清洁火口,亦能排除常见的机械故障。+ \/ a6 N& p* H' }
& m$ C8 T6 u* m2 H: a
一、操作技能:(1)能判断燃气火口的变形程度。
$ x/ G: P' @( Y6 h! } (2)能拆装与清洁燃气火口。
$ D& F. a5 M5 a- U2 ]# D0 b; K1 H (3)能排除常见机械与操作故障。
: h+ V: e! x* T- e! M3 i6 e0 t / U3 j9 k* e0 Q6 T. ]; h
二、相关知识:(1)常见操作与机械故障拆除法。! Y( a% r9 d% O8 b; I
a.开车点火时点不着火
% K% O" h( Y& I$ ~' E8 n1 h造成原因:ⅰ风量过大,把燃气吹散了。ⅱ燃气供气量不够,无法点燃。
) Y( x9 I' F* r5 ?" u, H排除方法:ⅰ风管进风阀门稍开小些,减少风量。
. [1 s1 P5 D) }' `9 Q! D% [- V ⅱ燃气阀门开大些,提高供气量。
( R( ^' i) R2 d) T b.烧毛机布速突然慢下来" @# u t8 E+ ^9 E( ~. w
造成原因:ⅰ气动加压辊由于气压降低造成轧点压力松弛拉不动布,严重时造成烧布火警事故。' s1 M7 E) l2 F* t4 D# k
ⅱ轧车主电机传动故障。
4 x/ u7 i) c/ ^9 P" x' ^3 v排除方法:ⅰ调整气压轧车供气压力,维持原有压力标准,使轧点压紧就可拉动布了。
6 i+ w. g! N& L7 b9 J: V ⅱ检查电器柜内接触器等是否烧坏,检查电动机是否过热,如过热,则要进一步查是否三相均连接正常有电。
0 k. _. {6 Q% M! ~1 u: E5 ic.干落布时织物带着火星,造成烧焦破洞。
# i5 d3 n( k, O+ ~造成原因:灭火箱未能很好发挥作用,不是喷气或喷水管道堵塞就是操作失误。
, N7 {" a2 R! v4 n排除方法:检修管路,消除堵塞,使喷管有蒸汽或水雾喷出。注意灭火箱蒸汽与水管阀门开启大小。/ I' w3 |4 x, f* p
d.未装稳压器的烧毛机由于燃气压力突然下降,造成火焰失调焰温下降影响烧毛。$ y7 v- b& \+ M& ]* ^
排除方法:加装稳压器。在未装前要随时注意燃气压力、风压与车速这些动态指标,使他们相互协调。' |7 V' Y7 x& e' B M
e.使用汽油气化器的烧毛机耗油量过大。
' t/ _) M; b+ H m* }造成原因:ⅰ汽油气化温度低。6 t3 l- ?3 i8 [3 R
ⅱ汽化气输送管保温性差。6 {( x( t+ h0 e; P5 g4 T
ⅲ助燃空气温度低。3 I! D' L. b( _- Q& g
ⅳ对汽油汽化器进行了不恰当操作。
% a& H5 [& n/ s5 q, v. n; q c排除方法:按汽油气化器操作规程操作,务必使各部位与其工作参数符合规定与标准。
; j4 G8 x- I' n3 U/ W) k, R8 bf.点火时爆炸燃烧3 r3 W2 N5 h; N5 K; K) p
造成原因:火口供给燃气空气混合气后,未能及时点火,大量燃气与空气混合气滞留火口,并冲击火口,这时点火极易爆炸。
- x ]+ c) H, O6 p' @排除方法:根据燃烧规律进行操作,也就是边供给燃气与空气混合气,边立即电子点火,火口火焰点着后立即调整火焰至正常,要求焰高与温度均达工艺规定。这样就可避免爆炸了!9 n9 z9 E. v& D; M
g.织物烧毛过度5 ^6 u' A( B4 r. r5 u# N
造成原因:火口火焰与热板表面温度太高,布速较慢,织物与火焰接触时间过长或与热板接触面过大,热量已达纤维内部,造成织物内在质量损伤。
; o" k$ }7 f* s) L排除方法:ⅰ降低火焰与热板温度。0 a6 `+ N2 b: v) h
ⅱ调整摆动架上四个升降螺丝,减少接触面。
6 A, M) M# E: e# v4 E$ B ⅲ提高织物运行速度。
/ v& E. D; o, e8 h" fh.烧毛条花
" N+ V9 t6 W+ {4 h造成原因:ⅰ火口有效幅度内火焰有缺口。8 h/ V- H v5 `6 E7 Y; f, x! C0 x
ⅱ进入火口的织物有经向褶皱。
2 r( d3 O3 \- K排除方法:ⅰ用专用长柄工具通火口,使缺口处重新喷出火焰即可。
) {0 B* s* N8 H* t" W6 e# E ⅱ进入烧毛的布一定要弄平,不能有褶皱。$ t* I! t5 S) }! h( k9 S5 h6 {
i.烧毛不净与左右不一
% {. \6 I, [- V. I造成原因:ⅰ火口火焰,热板或圆筒表面局部温度低。/ b3 t- x/ y0 i; T( E8 L1 ^
ⅱ布速过快,左右偏移。
' e( p) a" z' ^' r {& s0 g ⅲ织物与热板接触面过小。
) d2 C4 _( z4 ^4 N: G) m% c排除方法:ⅰ提高火焰、热板或圆筒表面温度,并使左、中、右温度一致。
8 D$ R( |4 i- | ⅱ调低布速并稳住布在中间部位至烧毛匀净为止。 F. }! E9 q% k: V" B; s
ⅲ增大织物与热板的接触面。
& f! f. }6 [/ \' B# O \j.调换阔幅品种时未能及时调宽火口火焰幅度,造成织物边上未能烧毛。
) i5 @( W2 `* Z" j1 y% z改进方法:在目前条件下烧毛火口的火焰幅度可采用有效自动控制技术来解决。下图是有效自控火焰幅度示意图。
' f9 i1 V c# P该系统采用光电传感器检测进入烧毛机加工的坯布宽度值,检测值则送入微机控制系统,与设定幅值比较,系统按差值自动控制压缩空气两位阀S1~S4,同时相应调节罗茨鼓风机的转速,控制火焰的强度。系统经接口驱动电路指令S4电磁阀开启,这时火焰宽度为1050mm;当S3S4开启时,火焰宽度为1300mm;S2S3S4开启时,火焰宽度为1550mm;当阀门S1~S4全部开启时,火焰宽度为1800mm;而阀门全部关闭时,火焰宽度为600mm。由此可见,只需根据经常加工的织物幅宽制定级间宽度,使被加工织物坯布在有效火焰区域内通过就能保证烧毛质量,同时坯宽外无用火焰最狭,这就能有效节约燃气。 |