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[纺纱机电仪] 锯齿剥绒机常见故障的处理

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发表于 2015-12-12 08:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯齿剥绒机是棉花加工中剥取短绒的机械,技术已十分成熟,但在实践中产生的常见故障会降低生产效率,延长加工周期,使产品质量下降。网友们对锯齿剥绒机常见故障进行了讨论,并给出了自己的建议。' ]( s! ~, f. a: O  @. C! w

+ f7 k$ t& \: Z2 y1 Q* E: e; V出绒率低& p' C# x% q# U6 v3 b
调节排籽道的大小能改变排籽速度和棉籽出绒率。排籽道大,棉籽在工作箱中停留的时间就短,排籽快,棉籽处理量多,但棉籽出绒率低;排籽道小,棉籽在工作箱中停留时间长,排籽慢,棉籽处理量少,但棉籽出绒率高。6 I. d/ m$ Z% g6 z+ B

% x5 m7 F4 g+ e应根据实际情况调节排籽道(调节安装于墙板上的抱合板钩住螺钉的位置)。排籽道的大小一般调节为以下数值较适宜:头道剥绒机70毫米~90毫米,二道剥绒机35毫米~45毫米,三道剥绒机20毫米~30毫米。——yunning567
* Y; A1 `) S9 n8 ?' `4 N: S8 ?4 z3 T4 s; k4 i
工作箱两端的墙板上各有三个螺钉孔,若将钩住螺钉固定于墙板上的第一个螺钉孔内,将抱合板上的挂钩挂入钩住螺钉后,排籽道增大,工作箱容积扩大,棉籽卷密度变小,排籽速度变快,排籽量多;若将钩住螺钉固定在从上而下的第二孔或第三孔内,排籽道缩小,工作箱容积变小,棉籽卷密度增大,排籽速度变慢,排籽量少。——wayyaw
# ~5 n- c& p- V; f6 F* v2 o
" r9 G8 B# u! F6 `& b落绒过多,没有及时回收;集绒尘笼网孔太大,短绒流入尘室,都可能造成出绒率低。其解决方法是:通过调节排杂调节板或上排杂刀减少落绒,并做好下脚绒清理回收工作;调换集绒尘笼的铅丝网。——cx26173. B4 m' [( S6 |! ^
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 楼主| 发表于 2015-12-12 08:44:35 | 显示全部楼层
棉籽破碎$ K% _) P: T8 \# r

  r$ E4 w9 E* @% i# E出现棉籽破碎时,应先检查棉籽在输送中绞龙叶片与外壳间隙是否过小,导致轧破棉籽。其解决方法是:先通过调节绞龙组合两端的轴承使之达到合适的位置,再观察拨籽辊叶片与锯片齿尖距离是否过小。
6 K9 x  Q0 M  j7 W, _; ^——cx26173# \2 U- A9 Y$ U6 I

. c$ E- F0 R1 A7 I0 o: s肋条排工作处间距过大,肋条排工作处弧面高低不平会造成棉籽破碎。解决方法是更换肋条和校正肋条间距,调整肋条排面平整度,使肋条工作部位直线度误差不超过0.3mm。# K# s  P2 w% S$ u# Z- R/ T7 B# C
——yunning567
" N( j. A- l! }1 o; G! c. d8 x& _  z
7 U" N1 r5 d; G2 A) y: p排出的杂质中含短绒多: |$ i1 ]7 s2 h% K: G
排出的杂质中含短绒多,可能是因为下排杂口开口太大。通过调节机架左侧的调节手柄可以改变排杂口的大小。当排杂口缩小时,补入气流速度加快,造成排杂少。当排杂口扩大时,补入气流速度降低,杂质容易排落。若排杂口调得过大,补入气流速度显著降低,杂质排得多,短绒也大量掉下来。排杂口的大小,随着棉籽品级、含杂率、含水率和剥绒机特性的不同而不同。应根据生产现场实际情况,正确调节排杂口大小。; ]% H% N4 E3 ]2 j: O  f
——匿名2 \1 Y, s  F: ^* x8 ]
8 u! H* k4 C: _7 b: J
排风不畅,排杂板口补风量小会造成排出的杂质中含短绒多,应疏通输绒管道及清除尘笼网粘附物,并清扫除尘装置。如果毛刷箱漏风,毛刷补风量小,应盖好毛刷箱罩壳或修补漏风处;如果后挡风板距毛刷间距大,产生回绒回风,应调节后挡风板上的蝶形螺母,使后挡风板与毛刷间距为1~2mm。! @& ^. Z. \: W1 z0 N& B" {8 J
——wayyaw
% ?  E7 W7 B5 ^+ E7 S3 j0 L2 h" Q7 z2 O  |# y
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 楼主| 发表于 2015-12-12 08:46:46 | 显示全部楼层
短绒含杂率高! K3 f4 W% y# Z1 ~
锯齿过于尖锐刺破棉籽会造成短绒含杂率高。若短绒中白星多可能是锯片齿尖过厚,或是锯齿棱边有毛刺不光洁。解决方法是:斩齿时合理掌握锯齿角度,斩齿后要砂磨锯片,锯片齿尖应保持0.6~0.7mm。
3 g$ K# m# W) ^$ Z* W——匿名
& B& U' H1 k( p4 M; A
3 C) }# \/ _, t短绒含杂率高有可能是因为拨籽辊叶片与锯片齿尖的距离不合适。这时可以通过调节肋条排下面的支箱螺栓的高度,调节拨籽辊叶片与锯片齿尖的距离;或者调节肋条排上部的吊挂器上的顶丝使肋条排升高或降低。肋条排升高时,拨籽辊与锯片之间距离变大,反之肋条排降低时此距离缩小。  O" j; @# w* @1 C+ u
——小李飞刀
* \8 d9 Y) e4 B7 @; t+ _
4 `" P7 \. E1 J肋短绒含杂率高的原因包括:条排工作处隔距过大,肋条排工作处弧面高低超差,会产生漏籽或破籽;上道工序清籽不良;下道工序中集绒箱的尘笼转速过慢,绒层厚不易排杂或过快来不及排杂;尘塔排尘通风不畅。应根据情况调整肋条排工作处隔距,做好上道工序棉籽清理,调整尘笼转速,尘塔应定期清理并检查引风风机等。
2 R: d' h: }+ Q$ e" h) ~3 `, v) x- h3 m——匿名, H& k6 [# Z& t: v( U

" P  Y) x  l! M. ~: y& b- p肋条下部堵塞
1 t$ M  E2 h! l6 @; [/ I1 W) Y6 I刷绒不干净,使得短绒卷回,在肋条下部附着会造成肋条下部堵塞。; }% ]! b3 P5 P8 m2 O2 {5 R
$ h! U  D/ `4 d
应调整毛刷辊筒与锯片辊筒的相对位置。其位置的调整可通过调节两端相应轴承座的位置来实现。毛刷与锯片的相对位置可通过侧壁上的观察窗观察,保证毛刷插入锯片1~2mm。
% e  n8 P8 S5 F# H——cx26173) I, x3 [* C: j5 U1 J# @
3 T1 g8 A1 P7 m! C1 c. H: d; T
肋条下部堵塞可能是因为短绒气流受阻或锯齿有倒齿。解决方法是:随时疏通短绒道,校正锯齿。
1 |6 R9 y6 A' H3 E——wayyaw
2 r1 m; a( S; K- U
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