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[纺纱机电仪] 锯齿剥绒机常见故障的处理

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发表于 2015-12-12 08:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯齿剥绒机是棉花加工中剥取短绒的机械,技术已十分成熟,但在实践中产生的常见故障会降低生产效率,延长加工周期,使产品质量下降。网友们对锯齿剥绒机常见故障进行了讨论,并给出了自己的建议。: D% S+ h* r* c/ ?: Q3 x( d

/ W8 i& n( O+ S2 T2 L出绒率低- h& o2 t, l* }* w# [, r
调节排籽道的大小能改变排籽速度和棉籽出绒率。排籽道大,棉籽在工作箱中停留的时间就短,排籽快,棉籽处理量多,但棉籽出绒率低;排籽道小,棉籽在工作箱中停留时间长,排籽慢,棉籽处理量少,但棉籽出绒率高。& A0 T0 b3 [6 f4 v
+ I& K% J2 y( q8 s, ~, B
应根据实际情况调节排籽道(调节安装于墙板上的抱合板钩住螺钉的位置)。排籽道的大小一般调节为以下数值较适宜:头道剥绒机70毫米~90毫米,二道剥绒机35毫米~45毫米,三道剥绒机20毫米~30毫米。——yunning567
0 x8 e; D. |2 O* c, j% @# C0 `: a2 D* x8 M% E1 h  v
工作箱两端的墙板上各有三个螺钉孔,若将钩住螺钉固定于墙板上的第一个螺钉孔内,将抱合板上的挂钩挂入钩住螺钉后,排籽道增大,工作箱容积扩大,棉籽卷密度变小,排籽速度变快,排籽量多;若将钩住螺钉固定在从上而下的第二孔或第三孔内,排籽道缩小,工作箱容积变小,棉籽卷密度增大,排籽速度变慢,排籽量少。——wayyaw
7 y. J* o* w, U( J  {& j
7 g$ m3 `/ H0 K- Y落绒过多,没有及时回收;集绒尘笼网孔太大,短绒流入尘室,都可能造成出绒率低。其解决方法是:通过调节排杂调节板或上排杂刀减少落绒,并做好下脚绒清理回收工作;调换集绒尘笼的铅丝网。——cx26173
' g, a% }" b$ r$ T& N
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 楼主| 发表于 2015-12-12 08:44:35 | 显示全部楼层
棉籽破碎7 B/ n$ E4 P5 r' l6 l3 T
2 }6 ?9 `4 k, c/ f
出现棉籽破碎时,应先检查棉籽在输送中绞龙叶片与外壳间隙是否过小,导致轧破棉籽。其解决方法是:先通过调节绞龙组合两端的轴承使之达到合适的位置,再观察拨籽辊叶片与锯片齿尖距离是否过小。! |. v) y/ v. j
——cx26173
1 Z: c0 X0 s! p6 ?1 S# |0 x# k5 J( `8 T8 G
肋条排工作处间距过大,肋条排工作处弧面高低不平会造成棉籽破碎。解决方法是更换肋条和校正肋条间距,调整肋条排面平整度,使肋条工作部位直线度误差不超过0.3mm。8 O- d  `" f7 n3 J
——yunning567
, h5 p+ c" U1 }4 F! n
' h% ]# S/ J2 O' f排出的杂质中含短绒多- J% r9 U% P8 |, |, v3 k
排出的杂质中含短绒多,可能是因为下排杂口开口太大。通过调节机架左侧的调节手柄可以改变排杂口的大小。当排杂口缩小时,补入气流速度加快,造成排杂少。当排杂口扩大时,补入气流速度降低,杂质容易排落。若排杂口调得过大,补入气流速度显著降低,杂质排得多,短绒也大量掉下来。排杂口的大小,随着棉籽品级、含杂率、含水率和剥绒机特性的不同而不同。应根据生产现场实际情况,正确调节排杂口大小。8 i! b* F+ i  J5 E
——匿名
9 l0 h4 n; y. @  g/ o: y
+ B- ^) I7 @: ?' ]  ]; f: ?排风不畅,排杂板口补风量小会造成排出的杂质中含短绒多,应疏通输绒管道及清除尘笼网粘附物,并清扫除尘装置。如果毛刷箱漏风,毛刷补风量小,应盖好毛刷箱罩壳或修补漏风处;如果后挡风板距毛刷间距大,产生回绒回风,应调节后挡风板上的蝶形螺母,使后挡风板与毛刷间距为1~2mm。% I) \+ W7 J( x8 N) i# A: K4 j
——wayyaw' {, ?% ]6 e  k# m! Z1 A
5 v) W5 O2 m6 h' j* r0 Y, ?9 c* X
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 楼主| 发表于 2015-12-12 08:46:46 | 显示全部楼层
短绒含杂率高
8 j( n9 V, A1 i0 g7 n锯齿过于尖锐刺破棉籽会造成短绒含杂率高。若短绒中白星多可能是锯片齿尖过厚,或是锯齿棱边有毛刺不光洁。解决方法是:斩齿时合理掌握锯齿角度,斩齿后要砂磨锯片,锯片齿尖应保持0.6~0.7mm。: m  m; J/ u3 b" Q; T# k5 d
——匿名
, b1 S0 E# W8 l  e+ z& C: U  T8 I
* _- a/ ?+ S& l  [; _' k4 u短绒含杂率高有可能是因为拨籽辊叶片与锯片齿尖的距离不合适。这时可以通过调节肋条排下面的支箱螺栓的高度,调节拨籽辊叶片与锯片齿尖的距离;或者调节肋条排上部的吊挂器上的顶丝使肋条排升高或降低。肋条排升高时,拨籽辊与锯片之间距离变大,反之肋条排降低时此距离缩小。
" v2 P: u/ I$ i/ b" b/ f: g——小李飞刀3 ]5 W" w5 M6 Q8 l$ P$ T
3 R9 X# P8 i+ q$ v% C3 I
肋短绒含杂率高的原因包括:条排工作处隔距过大,肋条排工作处弧面高低超差,会产生漏籽或破籽;上道工序清籽不良;下道工序中集绒箱的尘笼转速过慢,绒层厚不易排杂或过快来不及排杂;尘塔排尘通风不畅。应根据情况调整肋条排工作处隔距,做好上道工序棉籽清理,调整尘笼转速,尘塔应定期清理并检查引风风机等。
+ N" U" Y6 \! `! g# Z——匿名! ^2 H+ g0 M8 c( ~; g5 m6 f# X
# e! b0 s. x2 [' W: `
肋条下部堵塞4 O# \& }1 c: S7 M$ |/ h1 J
刷绒不干净,使得短绒卷回,在肋条下部附着会造成肋条下部堵塞。
# H* R7 K- j' M* s/ U% h1 g5 q: ~
; \: r- Z9 e5 S) l6 m6 s应调整毛刷辊筒与锯片辊筒的相对位置。其位置的调整可通过调节两端相应轴承座的位置来实现。毛刷与锯片的相对位置可通过侧壁上的观察窗观察,保证毛刷插入锯片1~2mm。. ~+ K, z* |6 w* e3 Y
——cx26173
/ g$ i, T, w" p
0 A& N8 ^" i+ @  g6 L9 j  o0 j肋条下部堵塞可能是因为短绒气流受阻或锯齿有倒齿。解决方法是:随时疏通短绒道,校正锯齿。
3 }8 a$ z+ ]+ b1 X9 Z* }1 u——wayyaw4 Y  o7 k+ E" M% d9 i
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