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[粗梳] 和毛、加油疵点成因及解决措施

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发表于 2016-7-9 21:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.油水量偏高、偏低3 c. [9 e& T$ X# x. g
(1)产生原因:主要是油水率控制不当。' `6 p; k: x& i. |) `
(2)解决措施:根据羊毛原有含油脂率及回潮率,并结合环境温湿度,确定加油水率,控制加入量。
/ g& G5 \9 c( y+ z2.油水不均匀
; T( O0 o* \9 G! l* O(1)产生原因:喷油设备不良;喂毛不均匀;喷油量不均匀。
0 G8 N' g0 }+ q  N4 p6 ~5 e(2)解决措施:检修喷油设备;按比例均匀喂毛;喷油量要保持前后均匀。
6 n% g' k; J' [
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 楼主| 发表于 2016-7-9 21:25:42 | 显示全部楼层

1 o2 K* |" e6 w  s, ^( j3 h3.混合不匀: S3 q7 u2 o5 t' m* f
(1)产生原因:交叉铺层不当;原料间松散程度差异太大;直取不当。
/ \7 X/ e! k6 G(2)解决措施:注意铺层和喂入均匀;采用“假和”方法,做好原料开松或进行预分梳。
& B0 ]7 G1 w& q- `4 }2 ?4.污毛杂毛喂入: U3 H2 }" O4 F! J9 u
(1)产生原因:拣毛包袋不清洁;和毛机揩车不干净;管道粘毛;使用袋皮包装不当。
0 F# D3 R* v& _0 U) @* C/ J(2)解决措施:加强分批、换批、揩车清洁工作;加强管道、包装容器的清洁。
. \. Y( v' T8 A+ e5.纤维缠结成萝卜丝状1 [( G+ Q% }  K( [# z. s
(1)产生原因:经和毛机次数过多;风机叶片绕毛。, g( _  Y! ^: J/ [
(2)解决措施:适当调整工艺;加工长、细羊毛时,少用管道输送。
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