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[粗梳] 和毛、加油疵点成因及解决措施

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发表于 2016-7-9 21:24:58 |北京| 显示全部楼层 |阅读模式
1.油水量偏高、偏低6 m% o! r' ]7 K: Z+ X- f9 Z
(1)产生原因:主要是油水率控制不当。
0 Z7 g7 _/ A+ U% }* b(2)解决措施:根据羊毛原有含油脂率及回潮率,并结合环境温湿度,确定加油水率,控制加入量。8 h% I2 }& o+ C; {( Z! H
2.油水不均匀
8 u: o4 e3 m1 \! k8 _(1)产生原因:喷油设备不良;喂毛不均匀;喷油量不均匀。( [/ _$ R+ ^7 v
(2)解决措施:检修喷油设备;按比例均匀喂毛;喷油量要保持前后均匀。) E$ X$ [+ s% M: M$ r& g0 u& l
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 楼主| 发表于 2016-7-9 21:25:42 |北京| 显示全部楼层
& T5 U2 a9 q+ |* d$ S5 ^  U
3.混合不匀% J7 B, C) u; h4 S
(1)产生原因:交叉铺层不当;原料间松散程度差异太大;直取不当。* D9 u) G5 n4 S5 O) V
(2)解决措施:注意铺层和喂入均匀;采用“假和”方法,做好原料开松或进行预分梳。
3 r3 Y$ A( I! n; T6 ~" ]4.污毛杂毛喂入
/ i# `9 c* ]5 W3 \' ~; F(1)产生原因:拣毛包袋不清洁;和毛机揩车不干净;管道粘毛;使用袋皮包装不当。
! ~/ Y. l# m6 T% A) Q% f2 ](2)解决措施:加强分批、换批、揩车清洁工作;加强管道、包装容器的清洁。
# E4 X0 R/ C* ~" c, n* T4 V1 P- W' V5.纤维缠结成萝卜丝状
6 k  h( \5 k  O* f8 M(1)产生原因:经和毛机次数过多;风机叶片绕毛。! M" a# z; }( \
(2)解决措施:适当调整工艺;加工长、细羊毛时,少用管道输送。
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