$ m& [/ @/ F( X假捻器改造的几种方法
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7 q, E& S2 V+ F) q8 A: b7 L- ? 粗纱生产时,为防止在卷绕过程中产生意外伸长和断头,降低粗纱条干不匀率和质量不匀率,通常采用假捻的方法增强纺纱段的强力,因此假捻器是影响粗纱机纺纱质量及效率的重要零件之一。
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9 z* w8 `3 V+ \7 Z6 I9 y 方法一:锭翼顶孔装倒角,粗纱质量明显提高
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粗纱机的锭速愈快,里、外排纱条的质量差异愈突出,为了解决这一问题,我们认为使用锭翼假捻器是减少这种差异行之有效的方法。比较兄弟厂几种假捻器后,我们进行了锭翼顶孔装倒角的假捻试验,改进了锭翼假捻器结构,在10台粗纱机上全面推广,获得了满意的效果。
' j2 ?) H: C; ]+ D 用专用工具将中套固定在立式钻床台上,选择和顶孔直径大小相同直径的钻头,磨好角度后装入钻床芯子内。校正钻头与中套顶孔的相对位置,保证同轴度在0~0.05毫米之内。加工完毕后,对每一锭翼进行检修。然后,将锭翼插到外排锭子上,开空车运行,用砂布在其加工表面打磨约10秒钟即可。确定倒角假捻器的直径为14毫米,角度为75度,在A453D型机外排使用。
; h; ^9 b8 G5 i7 T5 @3 a q 倒角假捻器在我厂A453型粗纱机上全面推广后,粗纱质量较改造前有明显提高。纺制维纶与棉混纺的纱线,成分各一半,干重为5.38克/10米,平均湿重为5.682克/10米,回潮率5.6%,相对湿度67%。百锭时机械断头根数稳定在0~2根之内,条干不匀率、伸长率,细纱重量不匀率、布面四项纱疵都有所改善。断头率、伸长率明显降低,里、外排差异缩小;条干不匀率有所下降。 7 k6 e+ }5 \$ `6 O" ?: k p* W) g3 y
具体来说,改造前条干不匀率为34.18%,改造后为32.96%;粗纱捻度稍有增加,以10厘米捻数计算,改造前为3.64,改造后为3.70。卷装容量增加,改造前为1400米,改造后为1500米。□无锡麻棉纺织厂 徐建新 ' b4 C; C( @7 f# Y( w
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