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[并粗] 假捻器改造的几种方法

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发表于 2014-10-14 21:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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假捻器改造的几种方法

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  粗纱生产时,为防止在卷绕过程中产生意外伸长和断头,降低粗纱条干不匀率和质量不匀率,通常采用假捻的方法增强纺纱段的强力,因此假捻器是影响粗纱机纺纱质量及效率的重要零件之一。
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  方法一:锭翼顶孔装倒角,粗纱质量明显提高
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  粗纱机的锭速愈快,里、外排纱条的质量差异愈突出,为了解决这一问题,我们认为使用锭翼假捻器是减少这种差异行之有效的方法。比较兄弟厂几种假捻器后,我们进行了锭翼顶孔装倒角的假捻试验,改进了锭翼假捻器结构,在10台粗纱机上全面推广,获得了满意的效果。
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  用专用工具将中套固定在立式钻床台上,选择和顶孔直径大小相同直径的钻头,磨好角度后装入钻床芯子内。校正钻头与中套顶孔的相对位置,保证同轴度在0~0.05毫米之内。加工完毕后,对每一锭翼进行检修。然后,将锭翼插到外排锭子上,开空车运行,用砂布在其加工表面打磨约10秒钟即可。确定倒角假捻器的直径为14毫米,角度为75度,在A453D型机外排使用。
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  倒角假捻器在我厂A453型粗纱机上全面推广后,粗纱质量较改造前有明显提高。纺制维纶与棉混纺的纱线,成分各一半,干重为5.38/10米,平均湿重为5.682/10米,回潮率5.6%,相对湿度67%。百锭时机械断头根数稳定在0~2根之内,条干不匀率、伸长率,细纱重量不匀率、布面四项纱疵都有所改善。断头率、伸长率明显降低,里、外排差异缩小;条干不匀率有所下降。
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  具体来说,改造前条干不匀率为34.18%,改造后为32.96%;粗纱捻度稍有增加,以10厘米捻数计算,改造前为3.64,改造后为3.70。卷装容量增加,改造前为1400米,改造后为1500米。□无锡麻棉纺织厂 徐建新

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 楼主| 发表于 2014-10-14 21:37:41 | 显示全部楼层

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方法二:更改凸齿数和前后排高度,条干CV值下降
  目前国产FA458型悬锭粗纱机上使用的假捻器设计不够合理,影响粗纱条干CV值水平,主要存在以下问题:一是该假捻器采用聚氨脂材料制成,摩擦因数较小,使用一段时期后,造成假捻器通道部分过于光滑,使粗纱假捻效率降低。二是该假捻器采用12凸齿,且凸齿高度较高,在纺纱过程中纺纱段纱条抖动较大,影响粗纱条干CV值。三是该假捻器前后排高度相同,均为16毫米,后排粗纱导纱角较前排大,后排粗纱假捻效率、纺纱段捻度较前排小。
  改进方法:首先将假捻器凸齿改为6凸齿,凸齿高度改为0.5毫米(齿宽1毫米,齿长5毫米),可减少纺纱过程中纱条的抖动,降低粗纱条干CV值。改进后的假捻器前后排采用不同高度,前排高度为12毫米,后排高度为20毫米,可减小后排粗纱导纱角,提高后排粗纱假捻效率,使前后排粗纱导纱角大小一致。试纺CJ14.5tex品种(粗纱定量为4.6/10米)情况如下:粗纱条干CV值改前为4.94%,改后为3.74%CVb值改前为15.13%,改后21.26%。改进后的假捻器采用耐磨橡胶制成,硬度适当,耐磨、耐老化、不挂花,能长期保持良好的假捻作用,该改进方法是一项投资小、收效大的措施。□江苏省南通市崇川科兴纺织技术开发经营部  张镇
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