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[化纤] 加弹机的改造实践

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发表于 2014-12-10 20:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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加弹机的改造实践
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加弹机是化纤加工过程中的常用机械,对纤维变形加捻起到了重要作用。纺织企业在使用过程中为了适应市场需要,提高产品性能,在充分利用现有设备的基础上对设备进行了改造。

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方法一
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改造液位控制器 解决缺油漏油现象

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几年前,我厂从无锡宏源购进4台1000型加弹机,机器运转良好,但上油系统却一直不正常,油槽不是缺油就是油位过高滋出。我们拆解了上油系统的几个部分,分析发现问题集中在液位控制器上。这是一种小型的杠杆式浮球阀系统,由于其橡胶密封块不耐油,与油接触时间一长便发胀,结果起不到密封作用。
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经过多次试验,我们将其改成顶杠式浮球系统,全由不锈钢组成,效果极佳。浮球随液面高低而上下浮动,带动顶杆将钢珠托起或放下,以此控制进油口的启闭。由于所有控制件都由不锈钢制成,所以不存在材质的耐油性问题。而且这种控制方式精度高,灵敏度好,能很好地控制液位。油槽液位由调节支架来进行调节。
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另外,还要注意以下几点:密封钢珠和进油口锥角表面粗糙度应为0.75,以确保密封良好;浮球采用不锈钢空心球或耐油硬塑料球,直径应在130毫米以上;这种控制方式要求液压不能太高,否则难以控制;如果是集中供油,一定要用原机所配的附油箱。经过上述改进,缺油或漏油现象得以彻底解决。生产消耗降下来了,车间现场也更加整洁了。

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■ 江西天绅化纤有限责任公司 韩锋文 卢伟

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 楼主| 发表于 2014-12-10 20:54:41 | 显示全部楼层
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方法二
调整聚酯盘厚度 提高加工速度
我厂引进的法国 ICBT FTF-12E3加弹设备在使用普通6毫米聚氨酯盘时,普遍存在加工速度低、使用寿命短的缺点,经过分析我们在原有设备上进行了一系列改造,取得了良好效果。
我们首先改变假捻器隔套规格尺寸,保持隔套厚度不变,高度由原来13.5毫米改为19.5毫米;并将聚氨酯盘改成厚度为9毫米、直径为46.5毫米、内径为6毫米,与此同时,配备专用生头拔叉。
设备改造前,使用6毫米聚氨酯盘在后加工速度、拉伸倍数较低时假捻张力较为稳定。当加工速度在700米/分钟、拉伸倍数在1.75左右时,DTY产品质量、生产状况均较好;但当加工速度在750米/分钟、拉伸倍数在1.8左右时,假捻张力不稳定,波动较大,不但紧点、僵丝大量增加,而且生产过程极不稳定,断头频繁,甚至还会导致聚氨酯盘使用寿命缩短。据统计,加工速度在700米/分钟、拉伸倍数在1.75时,聚氨酯盘使用寿命平均为10~12个月;而当加工速度在750米/分钟、拉伸倍数在1.8时,聚氨酯盘使用寿命平均为7~8个月。改造后,能在保证产品质量的前提下,提高加工速度。据统计,改造后的加工速度能提高7%~10%,且使用寿命由使用6毫米盘时的10~12个月延长为14~18个月。
+ u& l. b8 Y5 h& r  j1 f, h■ 湖南金迪化纤有限责任公司 张春林 向丽丽8 t8 \9 N+ R7 V
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 楼主| 发表于 2014-12-10 20:56:28 | 显示全部楼层
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方法三
改进生头杆 避免丝条逃逸
我厂3台Barmag FK6-12 V型机一直存在丝条跳出止捻轮的现象,而且随着时间的推移,设备运行的振动增大,丝条逃逸的现象愈来愈严重。丝条跳出止捻轮后操作工往往难以发现,因而继续完成生头动作,最后关热箱门。这样产生两种后果:一是丝条被热箱门关断,引起断头,断的丝头因未被止捻轮夹持住,极易带断相邻锭位的丝条;二是丝条未断,被门夹住继续生产。
针对以上现象,我们除加强操作工的规范化管理外,还要求操作工每生完一个头,就到维修平台上检查并及时将丝条拨进止捻轮,另外,将止捻轮从其底座拨出约1毫米。这样调整后效果明显,却使得丝条的运行轨迹改变,在止捻轮夹持点对丝条施加了额外的横向推力,因而对丝条的强伸造成不良影响,而且由于止捻轮轴承未推到位,止捻轮在转动过程中可能飞出来。
经过分析,只要将导丝瓷件内侧隔离片取掉,利用一M5螺栓重新固定,使导丝瓷件紧靠支座外侧。生头杆经改造后,3台V型机不再出现生头不进止捻轮的现象,保证了生产的正常进行,大大减轻了操作工的劳动强度。
■ 长沙锦纶厂李淑芳
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