转杯纺纱机是通过高速回转的转杯完成纤维流的凝聚、并合、加捻成纱的一种新型纺纱方法。随着转杯纺纱机性能的不断改进和提高,使得纺纱工艺技术和产品开发方面都有了较大的突破和创新。重庆三峡技术纺织有限公司、湖南工程学院、安徽东至华源纺织有限责任公司有关人员就转杯纺纱机改进的经验进行交流,希望能对生产企业有所帮助。 ) u' L9 \1 d) l" C6 \
方法一 新增渐缩管道 产量可提高16%
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. C# T4 f, Y1 d! m) V$ f' @湖南三星公司现有BD200SN型转杯纺纱机12台,其工艺排风和排杂排风由3台离心风机串联通过地下管道直接抽取。其设计存在有以下缺陷:一是管道直径大;二是直弯多,致使风压损耗大。生产中达不到工艺要求,纺杯速度只有31000转/分钟,从而限制了产量的提高,成纱质量也不高。经过反复论证,我们决定采用原来排风系统的3台离心风机,只对管道进行改造,尽量降低资金投入。
+ e" \. M$ }9 M6 J排杂排风仍使用原来管道,12台转杯纺纱机统一用一台T4-72-14型离心风机抽取,因离心风机只起接力风机作用,其电机功率由18.5千瓦降至7.5 千瓦。工艺排风在转杯纺纱机设备上另装渐缩管道,将工艺排风与排杂排风分开。1#~5#转杯纺纱机共用一台T4-72-14型风机抽取,6#~12#则共用一台T4-72-12型风机抽取,其电机功率分别由18.5千瓦、28 千瓦降至7.5千瓦。 7 ^7 T3 A- H0 b4 w; I3 I
改造后,纺杯速度由31000转/分钟提高到36000转/分钟,产量可提高16%左右。质量指标明显好转,我们采用短纤维纺C83tex纱,黑板条干水平改造前一、二级板比例是1︰9,改造后黑板条干一、二级板比例为4︰6,单纱平均断裂强度由7.54cN/tex提高到7.72cN/tex。且三台离心风机功率由65千瓦降至22.5千瓦,每年可节约电费近10万元。 ■ 湖南工程学院 刘常威 |