\: d8 C3 i+ {, P; x3.严格控制生条短绒率
1 D9 a6 u& K! E8 V9 E4 r/ v严格控制生条短绒率,可减少棉结的产生。研究表明,短绒(16mm以下)形成棉结的数量与棉结总数的比例为60%~70%,因此要减少棉结就必须对各工序,特别是清梳工序的短绒产生严加控制。梳理工序是各工序中短绒增加最多的工序,从原棉到细纱各工序短绒增加的总量中,梳棉工序占61%。因此,对梳棉工序短绒的产生应加以控制,一方面是在梳理过程中减少纤维的损伤、断裂;另一方面是增加短绒的排除。一般应做到生条短绒率比棉卷短绒率的增加控制在4%以下。 \/ r w* { x; `% k6 {
4.加强温湿度管理7 w3 d! a+ ?& `$ s, L
实践和科学实验证明,当原棉回潮率超过11%、棉卷回潮率超过8.5%时,将使除杂困难、棉结增加。特别是原棉等级低、成熟度差时,这种现象更为明显。为此应使清棉和梳棉工序有较低的相对湿度,使纤维处于连续放湿状态,以控制清梳半制品的回潮率。这样可使纤维间抱合力减少,保持良好的弹性和刚性,有利于开松、除杂、分梳及转移,减少黏连和扭结,降低棉结、杂质粒数,提高棉卷和生条结构质量。一般清棉工序相对湿度控制在60%左右,棉卷回潮率控制在6.5%~7%;梳棉工序相对湿度控制在55%~60%,生条回潮率控制在6.5%左右。
; z$ r( ?& t, |; n5 C0 x5 e9 e; J5.清梳除杂合理分工
. b0 n: P0 t5 ?$ W6 F8 }- {普梳优级纱29tex每克含棉结、杂质粒数为65粒/g,其中棉结为20~21粒/g,杂质为40~44粒/g,合计为60~65粒/g。要达到以上目标,清棉总除杂效率应在60%以上,棉卷含杂率应在0.5%以下;梳棉除杂效率应在85%~95%,生条含杂率应在0.05%~0.04%。
; G) B- u! v) u清梳除杂合理分配的任务,就是提高开清棉联合机和梳棉机的除杂效率,使生条含杂率控制在0.05%以下,保证纺出优质纱。' ?; I4 q" v! g. r. o5 u7 ?
(1)提高开清棉联合机的总除杂效率8 d5 B. M- d9 o* r& N+ b
试验研究证明,国产传统老设备与现代新型清梳联设备的除杂效率有明显的差异。在原棉含杂同为2.77%的条件下,老设备生产的棉卷含杂率为1.8%,而现代新设备为1.0%,老设备生产的生条含杂率为0.31%,而新设备仅为0.05%。因此采用性能优良的新设备,除杂效率可大大提高。
4 W. I* q% w, y T(2)提高梳棉机除杂效率' I4 C$ u& f5 ^, P# p
①使用80°工作角的刺辊金属针布,纺化纤则为90°。 X4 U- X3 t0 W( p& l( j& Q# c7 K
②选用好的除尘刀及调整好除尘刀位置。. ~# [$ X' s, u1 T# ` G
③提高盖板针布的锐度。
, S9 g6 u3 z# O9 X; ] }' f% D. a④在盖板后部装除杂清洁装置(如特吕茨施勒尔DK715型梳棉机上安装了一组webclean除杂梳理装置,使生条中残留含杂减少30%)。5 M1 L- F9 C% ]3 Z7 k& _
⑤增加预分梳元件,提高除杂效率。
- m6 z4 Z/ H* d+ c; k⑥强化三吸装置,使气流通畅,利于转移。3 B) O( j, Q% F3 {& j
⑦盖板踵趾差从0.9mm改为0.56mm,利于分梳除杂。! J6 f$ T- e) g& E
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