2.工艺方面的原因
) R% Q4 _+ u6 f k% l, N+ n(1)自动抓棉机打手速度过低、打手刀片伸出肋条的距离过大,小车的下降动程过大,小车的行进速度过慢,抓棉打手运转率过低等。
& k/ _* u$ {2 O% F2 W4 Z( ], ~9 S9 H/ O(2)各部位隔距不合理,存在堵塞现象。6 d7 F+ x" P- d& f% Y. O
(3)配棉器的配棉头调节板运行状态不良,配棉量不均匀;进棉斗的活门开启不灵活,各机台棉箱储棉量不稳定。0 d W. b; V5 G3 Y
(4)天平调节装置不灵,平衡杠杆的位置不适当。
& L+ o2 t; V" S! l" P(5)清棉机风扇速度不适宜,尘笼与风扇通道的负压过低。& ?& a, e: @8 R( I+ K; G8 R# f
(6)尘笼吸风量不充足或左右风力不均匀,尘笼表面挂花、网眼堵塞。! T. n/ C2 K3 d) \. u
(7)紧压罗拉压力过小,有粘卷现象。
& B$ R B( O, U8 [3 e7 u9 d& {! a: e(8)车间温湿度控制不合理。
) M1 H0 I5 s E; n2 ~(9)原棉排包不符合要求。. I1 o; e, W+ H4 M: }' U6 _
(10)配棉成分不合理,回花、再用棉的使用比例过大。9 s% n! l, Y3 K$ o6 Y
3.操作方面的原因8 W+ @8 `9 ^2 t9 v
(1)生头操作不良,造成卷头重叠、起褶皱。
3 a% F9 i( {( u: C" S% b. A5 w) v5 }(2)调磅卷未做退卷处理。- y. F! e& e- F, `5 P) p
(3)随手将棉团抛入棉层中。 |