精梳机的改进
2 q: s3 `4 Y# |4 H! F6 \* k( z4 c. w4 Y+ k
改进连杆结构,防止轴衬连杆松动) K; A9 ?& T1 h, R/ A5 g% g
% E# ]9 ^# Q* t
山西经纬合力机械制造有限公司 胡立英
, ^, T' R7 `4 p! y8 H r 连杆是精梳机上用于连接摇杆和摆臂的传动零件,每台2件。经过长时间的高速运转,连杆结构中镶嵌的轴衬容易松动,影响精梳机工作的稳定性,为了保证精梳机的正常运行,我们对连杆结构进行了改进。
# Y0 W* m# b6 E" J% R3 D 目前广泛使用的精梳机连杆材料为40Cr,轴衬的材料为ZCuSn5Pb5Zn5。轴衬和连杆加工完后进行组装,在组装前两零件要求选配,过盈量为0.03~0.04mm,装配工艺为:把轴衬压入连杆2-Φ26Js7(+0.11-0.11)孔内→磨两平面→精镗2-Φ20G6孔。由于轴衬的材料较软,在装配时,轴衬往往会被挤下一层,不能保证过盈量(0.03~0.04mm),在长时间运转后,容易发生松动现象,影响精梳机的正常运转。9 ^# ~. u6 R5 z( T# M/ v+ s1 B. W
改进后的连杆结合件增加了螺钉紧固结构,达到了非常好的效果。连杆组合件的装配工艺为:选配连杆和轴衬,要求过盈量0.03~0.04mm→将轴衬压入连杆2-Φ26Js7(+0.11-0.11)孔内→钻攻4-M6螺孔→用4-M6×6螺钉紧固轴衬→剩余孔口部分焊平→外表面打磨光滑→磨两平面→精镗2-Ф20G6孔。( \* w9 R1 t3 o
原结构在组装时轴衬稍有偏斜,过盈量就难以保证,轴衬容易松动。但当2-Φ20G6的孔镗大后,可以将轴衬挤压出,重新压入轴衬后再加工,降低了零件的报废率。
4 x a$ F# b1 G: N 改进后的结构在2-Φ20G6的孔镗大后,轴衬不能压出,零件只能报废,不能再利用。但此结构在机器长期运转后,轴衬和连杆不会发生松动,可保证机器的正常运行。
I; m, G0 e! ^通过对连杆结构的改进,精梳机在长期高速运转后,轴衬和连杆不再发生松动问题,减少了用户的更换时间及费用,使精梳机在市场中更具有竞争力。" R# G- [1 }1 t% C9 I n
8 B# Y( }" Q( W& N" F5 B( I
加装可编程控制器,设计精梳控制系统- O- X1 e# f( x, C9 X/ n/ X
7 \; x0 ] z/ q- w# G
河北科技大学机械工程学院 刘顺芳
: |: o+ ~) c7 P6 R, W! l. \5 T
E7/5精梳机是20世纪90年代瑞士立达生产的一种机型,目前仍在许多纺织企业中应用。在生产实际中一些企业发现,该机的继电器控制系统存在以下几个问题:一是控制线路复杂,因定时器、继电器、限位开关较多,导致控制柜外形庞大,内部接线复杂;二是可靠性差,由于触点多且寿命短,接触不良直接影响设备的可靠性;三是维护不便,由于线路复杂,且有些继电器在市场上很难买到,给维修带来不便,影响生产。因此,对其进行改造势在必行。; w# j9 v: ]1 E
根据工艺要求,在不改变原来机械结构和动作顺序的基础上,用可编程控制器代替原来控制柜中的继电器,其主要问题是可编程控制器的选用。
( l) t. Q$ z" s( x0 Y) I6 r7 M 根据控制要求和各部分的动作情况确定可编程控制器的输入、输出信号点数,从而确定其机型。由设备的动作要求可知,精梳机道夫传动及喂棉棍同步进行并不需要经常连续工作,而是一种简单的转速给定变换。
' q8 Z! m4 u- l& c& t
' ^0 I3 w7 N" e( P1 l3 Y 从降低电气控制系统成本的角度来说,可采用输出模块的继电器接点在外部实现,省去模/数和数/模转换块。这样,可编程控制器只需配置开关量输入/输出模块,输入信号来自操作板上的按钮开关、故障检测开关、门限开关等;输出信号来自控制板上的指示灯、速度转换切点、故障代码传递等。* f4 }9 o/ E' n8 k1 f
另外,由于可编程控制器采用软件控制,可以用通用型变频器和普通Y系列电机代替原双速子母电机。在主电路图上,可编程控制器的3L+和Q1.1接变频器的DCM和FWD,控制正转运行端子;Q0.7接变频器的多功能输入端子M11,控制低速和点动;Q1.0接变频器的多功能输入端子M12,控制电机的高速;原来的机械制动改成变频器进行停机直流制动。/ P/ ^+ u. {9 b1 z4 b% I# Y% i2 B
改进设计后,机器的性能得到明显改善。首先是启动平稳,避免了冲击,提高了可靠性。一般可编程控制器的抗干扰能力可达1000V、1US的脉冲的冲击,平均无故障工作时间可达5万~10万小时。
5 _% p7 c2 g8 ]; |* h3 v 第二是降低了能耗。由于双子母电机结构复杂,长时间使用后电气性能下降,耗电量很大。改造后,实际运行电流和功率大大降低,可达30%~40%。
+ R* q: F7 n# z5 W K4 y 第三是提高安了全性,维护简单、方便。由于变频器对电机的多重保护(过电流保护、过载保护、过压保护等)作用,当外界运行条件改变、负载发生变化或变频器内部发生故障时,可避免电机损坏。复杂的布线被可编程控制器中的程序所代替,运行费用和维修费减少,工作稳定,故障率低,可以达到节能降耗、提高效率的目的。
. ]5 \' s) l; A4 V3 _' d, G中国纺织报
|